熱管式冷油器的結(jié)構(gòu)使油室和水室完全分開,它們之間通過高性能的熱管傳熱。每根熱管傳熱都是
獨立的,油和水均走管外,這樣,一方面使維護清洗變得容易,另一方面徹底避免了由于管子泄漏
而出現(xiàn)的油水相混的問題,大大延長了設(shè)備的使用周期,避免了油對水環(huán)境的污染。其結(jié)構(gòu)為:將
數(shù)百根熱管焊接在位于熱管的中間部分并相距100mm的兩個圓形多孔板上,一個多孔板外側(cè)為熱管的
蒸發(fā)段(透平油段,也稱加熱段),另一個多孔板的外側(cè)為熱管的冷凝段(冷卻水段,也稱冷卻段
)。兩段分別裝在兩個獨立的圓形殼體內(nèi),殼體的法蘭盤分別用螺栓組裝在多孔板上。
其工作過程為:冷卻汽輪機軸瓦后的透平油進(jìn)入蒸發(fā)段,熱的透平油使幾百根熱管內(nèi)的工質(zhì)發(fā)
生相變傳熱至另一端的冷凝段,冷凝段通入的冷卻水把由蒸發(fā)段傳至冷凝段的熱量帶走,從而達(dá)到
冷卻透平油的目的。熱管式冷油器的透平油和冷卻水分別在兩個不相通的殼體內(nèi)結(jié)距離達(dá)100mm,這
就徹底解決了透平油滲漏入冷卻水、污染水環(huán)境的問題,即使熱管的蒸發(fā)段和冷凝段與多孔板的焊
口有滲漏,也只能漏到兩個多孔板中間空腔內(nèi),并且能夠排出。
熱管冷油器采用了以下結(jié)構(gòu)設(shè)計。
①采用雙隔板密封結(jié)構(gòu),以保證在任何情況下油側(cè)和水側(cè)相互隔離,徹底解決了油水污染的問題。
熱管在兩側(cè)均為自由端,隔板與油水側(cè)外筒的密封比較簡單。
②為了減少油側(cè)折流板與筒內(nèi)壁的間隙,以盡可能避免出現(xiàn)油流動短路現(xiàn)象,間隙中間應(yīng)適當(dāng)予以
填充
③為了使水側(cè)流動均勻橫向沖刷管束,進(jìn)水口和出水口均設(shè)有導(dǎo)流管。④管束采用三角形錯列排列
。⑤每根熱管的質(zhì)量約為2.22Kg,冷油器中的熱管質(zhì)量約為1500 Kg,冷油器的總質(zhì)量控制在2700
Kg左右。這和原列管式冷油器的質(zhì)量相當(dāng)。
3 檢測結(jié)果
熱管式冷油器于2003年9月在天津某電廠100 MW機組上與原有的列管式冷油器同時運行,經(jīng)天津市電
力監(jiān)督檢測中心檢測。 熱管式冷油器的冷卻效果比列管式好很多。列管式冷油器透平油的
流量比熱管式少10m3h;同樣的入口油溫,前者出口油溫比后者要高2.6℃;冷卻水流量前者比后者
達(dá)26 m3h。以1臺機組2臺冷油器年運行6000h 計算 ,節(jié)約能缺水量31.2萬t。在節(jié)水的同時,也節(jié)
約廠用電。該電廠共4臺機組12臺冷油器,若均改為熱管式冷油器,則全年節(jié)約用水量187.2萬t,創(chuàng)
造了很好的 經(jīng)濟 效益和環(huán)境效益。
4 小結(jié)
①實際應(yīng)用檢測數(shù)據(jù)表明熱管式冷油器的熱力設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計達(dá)到了設(shè)計要求,目前的加工工藝流
程可以滿足。
②熱管式冷油器徹底解決了油、水分離的問題,使油冷卻對水質(zhì)的要求大大降低,具有優(yōu)異的經(jīng)濟
效益和環(huán)境效益,且安裝方便,易于推廣。
③水側(cè)結(jié)構(gòu)便于清潔工作,可以使冷油器的冷卻性能始終處于良好狀態(tài),大大減小了維護工作量。
④熱管式冷油器的投資比列管式冷油器稍高,但隨著工藝的改進(jìn)和系列化批量生產(chǎn)的形成,可以使
熱管式冷油器具有合理的性價比。
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