一、事故經(jīng)過2001年3月31日20:20,#2機(jī)#2、3低加檢漏工作結(jié)束后投運(yùn),在投運(yùn)過程中,由于凝結(jié)水溫度升高,除氧器壓力隨之升高,運(yùn)行人員隨即開啟部分#4低加旁路門,當(dāng)除氧器壓力升至0.46MPa時(shí)安全閥動(dòng)作。經(jīng)加大凝結(jié)水流量并降低凝結(jié)水溫度后,安全閥恢復(fù)。 二、原因分析 1、除氧器安全閥動(dòng)作值偏低。運(yùn)行規(guī)程規(guī)定除氧器的工作壓力為0.49MPa,高報(bào)警壓力0.45MPa,除氧器安全閥的整定動(dòng)作值按照其工作壓力的1.1倍整定,即動(dòng)作值均應(yīng)為0.53MPa以上,運(yùn)行人員在投入#2、3低加運(yùn)行時(shí),除氧器壓力******升至0.46MPa,其壓力值在除氧器正常工作壓力范圍之內(nèi),安全閥不該動(dòng)作。而從除氧器壓力曲線來看,除氧器安全閥的實(shí)際動(dòng)作值僅為0.46MPa,其動(dòng)作值已明顯低于其整定值,這是安全閥動(dòng)作的主要原因。 三、防范措施 1、應(yīng)將除氧器安全閥動(dòng)作值重新整定在正常范圍,以避免安全閥不該動(dòng)作時(shí)誤動(dòng)作。 2、根據(jù)目前現(xiàn)狀,制定除氧器安全運(yùn)行的技術(shù)措施并嚴(yán)格執(zhí)行(已制定并下發(fā)執(zhí)行),以控制除氧器壓力在實(shí)際動(dòng)作值(0.46MPa)以下,防止除氧器再次超壓。 附:確保除氧器安全運(yùn)行的技術(shù)措施根據(jù)最近除氧器安全閥動(dòng)作情況分析,目前除氧器安全閥動(dòng)作值偏低(0.46MPa),為了預(yù)防除氧器安全閥超壓動(dòng)作,確保除氧器安全運(yùn)行,特制定如下措施。 1、機(jī)組正常運(yùn)行中除氧器壓力應(yīng)保持在0.3—0.4MPa。 2、負(fù)荷變動(dòng)時(shí)應(yīng)特別注意除氧器壓力變化,及時(shí)調(diào)整,緩慢操作,避免除氧器壓力大幅波動(dòng)。 3、機(jī)組正常運(yùn)行中注意保持三抽壓力在允許范圍內(nèi)(不超過0.791MPa),操作二、三抽聯(lián)絡(luò)門時(shí)應(yīng)特別注意三抽壓力變化,操作要緩慢。 4、機(jī)組增負(fù)荷時(shí),要注意提前關(guān)小(或關(guān)閉)二、三抽聯(lián)絡(luò)門,要注意保持高加水位正常,避免大量蒸汽直接進(jìn)入除氧器造成除氧器或三抽管道超壓。 5、當(dāng)機(jī)組需要增至滿負(fù)荷時(shí),要提前開啟部分#4低加旁路門,同時(shí)要注意變頻凝結(jié)泵的跟蹤情況,必要時(shí)可暫時(shí)解除自動(dòng),手動(dòng)增大凝結(jié)水流量,以確保除氧器壓力正常。 |