摘要:火力發(fā)電廠熱力系統(tǒng)工質(zhì)外漏發(fā)生在熱力系統(tǒng)內(nèi)部,通過計算機組除氧器內(nèi)漏對熱經(jīng)濟的影響,探討了問題產(chǎn)生的原因,并提出改進的方法。
前言
發(fā)電廠熱力系統(tǒng)工質(zhì)外漏,使機組熱經(jīng)濟性下降、煤耗上升,造成了大量的能源浪費.我國火力發(fā)電廠有大量的疏放水管道,由于閥門不嚴(yán)密或其他原因,工質(zhì)內(nèi)漏現(xiàn)象普遍存在.通過對部分電廠調(diào)研,總結(jié)出機組管道熱力系統(tǒng)內(nèi)漏損失主要集中在汽輪機高低壓旁路系統(tǒng)、高低壓加熱器給水旁路管路、加熱器危急疏水及放水門、除氧器水箱放水閥和汽輪機本體各疏水管閥等處。本文以電廠300MW機組除氧器為例,探討了其熱力系統(tǒng)內(nèi)漏原因并作熱經(jīng)濟性計算。
1除氧器熱力系統(tǒng)及內(nèi)漏原因分析
1.1除氧器熱力系統(tǒng)
除氧器在電廠熱力系統(tǒng)中承擔(dān)除氧任務(wù),以防止設(shè)備腐蝕。同時,它又是回?zé)嵯到y(tǒng)中的混合式加熱器之一,并作為凝結(jié)水泵和給水泵之間的緩沖和貯水裝置,以匯集高壓加熱器疏水等.在除氧器加熱蒸汽系統(tǒng)中,加熱蒸汽應(yīng)接入除氧器本體的下部或中部,所有被加熱的水應(yīng)引入本體的頂部,流進配水槽或噴嘴中。除氧水箱設(shè)有放水管和溢水裝置,放水管從水箱的******點引出并通向疏水箱,在發(fā)生事故或停機檢修時,將除氧水箱中的水從放水管放掉。在運行過程中,當(dāng)水位達到******水位(溢水位)時,電接點水位計上相應(yīng)的接點發(fā)出電信號控制電動閘閥開啟,把溢水排入疏水箱,從而防止水位過高。
1.2除氧器內(nèi)漏原因分析
隨著機組自動化程度的提高,閥門采用電動控制逐漸普及,如除氧器底部放水閥、除氧器至凝汽器放水閥或機組事故放水閥多為電動閥門。由于該類閥門關(guān)閉緊力不足,造成嚴(yán)密性相對下降,且閥門前后壓差較大,在高溫高壓工質(zhì)的沖刷下,閥芯易受磨損,由此引起系統(tǒng)工質(zhì)內(nèi)漏。另外,這種閥門流動背壓很低,大多處于臨界狀態(tài),會損失大量的有用能。
機組在運行中會出現(xiàn)補給水閥開度過大、凝汽器管束循環(huán)冷卻水泄露、給水泵故障跳閘,或鍋爐給水系統(tǒng)閥門誤關(guān)、水位自動調(diào)節(jié)閥失靈、機組負(fù)荷突然降低、除氧器自生沸騰等情況,這些情況都可能導(dǎo)致除氧器的高水位報警。水位過高時,除氧器會自動開啟溢流電動閥和放水電動閥,引起大量跑水,造成大量高品質(zhì)工質(zhì)的內(nèi)漏。若溢流不及,還會造成除氧器振動,抽汽管道沖擊甚至汽輪機水沖擊。
從整個熱力系統(tǒng)的內(nèi)漏情況看,閥門內(nèi)漏對機組經(jīng)濟性的影響最為明顯,因此包括除氧器在內(nèi)的全廠內(nèi)漏整改措施也必須要圍繞著閥門內(nèi)漏來治理。應(yīng)從運行,檢修,系統(tǒng)優(yōu)化,設(shè)備選型等多個方面著手。除了減少非正常的泄漏外,對正常運行中必須泄漏的流量采取合理控制,減少泄漏流量,并盡可能地回收利用工質(zhì),達到提升機組熱經(jīng)濟性的目的。
2除氧器內(nèi)漏熱經(jīng)濟性計算
除氧器內(nèi)漏屬于純熱量系統(tǒng)問題,除氧器中熱水漏至疏水?dāng)U容器后進入凝汽器,由于這部分工質(zhì)是經(jīng)過各個低壓加熱器加熱后送向除氧器的,吸收了系統(tǒng)的熱量,卻沒有參加作功,而僅是從凝汽器到低加、除氧器、再返回到凝汽器作循環(huán),無疑使整個系統(tǒng)的經(jīng)濟性受到影響。其直接表現(xiàn)為主凝結(jié)水流量較設(shè)計值偏大,因而各低加的抽汽量相應(yīng)增加,中、低壓缸的功率相應(yīng)減少,影響整個機組熱耗率和功率。
如何解決除氧器內(nèi)漏問題,筆者考慮以補充水形式進入凝汽器,進行熱經(jīng)濟性計算,其工質(zhì)泄漏部分為管道熱損失,因此運用考慮管道熱效率的等效熱降法對除氧器內(nèi)漏進行定量分析。
3算例及其分析
本文以N300216.7/538/538單軸、雙缸雙排汽、一次中間再熱凝汽式機組為例,應(yīng)用上述公式,對該型機組除氧器內(nèi)漏進行熱經(jīng)濟性的定量計算和定性分析。
當(dāng)除氧器水測內(nèi)漏為1.0t/h時,全廠每年將因此增加0.03g/kWh的發(fā)電煤耗和近3萬元的發(fā)電成本;若內(nèi)漏量達到14t/h,發(fā)電煤耗上升0.46g/kWh,年增加機組燃料費用近50萬元。
圖1為ηp,ηi,ηcp隨DXL的變化趨勢示意圖.圖2為H0,Q0隨DXL的變化趨勢示意圖。
文中計算部分采用的是考慮發(fā)電廠管道熱效率的等效熱降法,無論從定量計算還是定性分析方面考慮,都與傳統(tǒng)熱量法計算結(jié)果相同,并與熱力發(fā)電廠原理一致。
由圖1和圖2可知,隨著除氧器內(nèi)漏量的增加,新蒸汽等效熱降的降低慢于系統(tǒng)循環(huán)吸熱量的減少。因此,雖然管道熱損失增加,機組絕對內(nèi)效率呈現(xiàn)增長狀態(tài),但綜合考慮管道熱效率的影響,全廠效率仍然是下降的,不利于機組的熱經(jīng)濟性。
除了除氧器內(nèi)漏之外,熱力系統(tǒng)還存在大量的疏放水管閥.查找全廠熱力系統(tǒng)內(nèi)部泄漏,
制相應(yīng)的疏放水閥門清單,然后照單進行隔離操作.可利用紅外點溫計測定閥門前后管道的溫度來排除內(nèi)部泄漏,如閥門前后溫差大,或閥門后溫度較接近室溫的,則可判定無工質(zhì)內(nèi)漏.對高壓閥門而言,若內(nèi)漏剛發(fā)生,可采取手動壓緊的方法消除內(nèi)漏,但若內(nèi)漏時間超過30min,閥體受高壓流體沖刷磨損會非常嚴(yán)重,只有解體才能消除其內(nèi)漏缺陷。
電廠熱力系統(tǒng)中部分閥門,如高低壓旁路閥、高加旁路閥、加熱器疏放水閥等,若發(fā)生內(nèi)漏將對
機組熱經(jīng)濟性產(chǎn)生很大的影響,需重點關(guān)注.在閥門后加裝測溫裝置并引入DCS系統(tǒng),可使運行人員能在******時間發(fā)現(xiàn)閥門內(nèi)漏,并為準(zhǔn)確判斷內(nèi)漏量的大小提供科學(xué)依據(jù)。
4結(jié)論
(1)火力發(fā)電廠除氧器熱力系統(tǒng)內(nèi)漏,既威脅機組的安全運行,還會產(chǎn)生輔機電耗升高等不良現(xiàn)象,使機組作功能力下降,熱效率降低,在經(jīng)濟上給發(fā)電企業(yè)造成重大損失,需引起足夠的重視。透徹理解除氧器內(nèi)漏原因,對機組安全經(jīng)濟運行和延長機組的壽命具有十分重要的意義。
(2)運用考慮管道熱效率的等效熱降法準(zhǔn)確計算出除氧器工質(zhì)內(nèi)漏所造成的管道熱經(jīng)濟損失,計算結(jié)果表明,當(dāng)除氧器內(nèi)漏至凝汽器1t/h,機組發(fā)電煤耗增加0.03g/kWh時,計算結(jié)果與傳統(tǒng)熱量法完全一致,并彌補了原等效熱降法的不足。
(3)我國對發(fā)電機組內(nèi)部泄漏的研究不夠,應(yīng)選擇試點機組進行熱力系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗,確定各處內(nèi)部泄漏對機組熱耗率的影響。這項工作新增設(shè)備投資少、獲益大,對我國電力工業(yè)節(jié)能減排有很大幫助,應(yīng)立題進行專項研究。
除氧器的“自生沸騰”危害及對應(yīng)措施
除氧器的“自生沸騰”危害及對應(yīng)措施 除氧器的所謂“自生沸騰”是指過量的高溫疏水進入除氧器后,其汽化的蒸汽量已能滿足或超過除氧器的用汽量,使除氧器內(nèi)的給水不需要汽輪機抽汽加熱就能沸騰,對這種現(xiàn)象稱為“自生沸騰”。此時除氧器的加熱蒸汽會減至最小或減至零,甚至違負(fù)值(自生沸騰蒸汽過剩),致使除氧器內(nèi)的壓力不受限制的升高,排汽量增大,工質(zhì)和熱量損失增大,水的逆向流動受到破壞,在除氧塔底部會形成蒸汽層,產(chǎn)生渦流,使分離出的氣體難以逸出,因而引起除氧效果惡化。解決除氧器沸騰的方法是提高除氧器的工作壓力,防止機組甩負(fù)荷以及維持高加的正常水位。