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高壓旋膜式除氧器振動的原因探討
新聞來源:    點(diǎn)擊數(shù):1298    更新時(shí)間:2011-9-21    收藏此頁

  【摘要】本文論述了旋膜除氧器振動的各種原因,并根據(jù)產(chǎn)生振動的原因從運(yùn)行方面提出了合理的解決方法。

  一、設(shè)備和現(xiàn)象介紹

  中國華電集團(tuán)公司石家莊熱電廠八期技改工程的高壓除氧器采用中州汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的YY1000型臥式旋膜除氧器,給水泵采用兩定一調(diào)三臺給水泵,調(diào)速泵由電機(jī)通過液力偶合器拖動,給水泵型號為:DG440150,由上海電力修造廠生產(chǎn),它的汽蝕余量為6米。

  為保證石家莊的冬季采暖熱負(fù)荷,在2002年采暖期,八期技改工程中的兩臺循環(huán)硫化床鍋爐提前投產(chǎn),通過過渡減溫減壓器向熱網(wǎng)供熱。在此期間,#22高壓除氧器的工作壓力被暫定為0.5MPa,除氧器的設(shè)計(jì)工作壓力為0.88MPa;因?yàn)榕c之相配的#22低壓除氧器的負(fù)荷只有300t/h,不敷兩臺鍋爐使用,為此,將#21低壓除氧器提前投產(chǎn)通過凝結(jié)水管路向高壓除氧器補(bǔ)水。因此,高壓除氧器的補(bǔ)水水源有:#22低脫通過中繼泵的補(bǔ)水,#21低脫通過中繼泵的補(bǔ)水,還有爐疏水泵的補(bǔ)水。由于爐疏水泵補(bǔ)水直接進(jìn)入除氧器水箱,嚴(yán)重影響除氧效果而保持常閉,因此,不考慮它的影響。高壓除氧器的汽源有:熱網(wǎng)返汽至高壓廠用汽母管的汽源;鍋爐連排擴(kuò)容器的排汽。

  在運(yùn)行中,多次出現(xiàn)了高壓除氧器或其連接管道發(fā)生振動的情況,這種情況造成除氧器或其管道承受額外的交變應(yīng)力,影響設(shè)備壽命,同時(shí),造成法蘭連接處密封泄露或焊口開焊,對設(shè)備的安全運(yùn)行造成很不利的影響。

  二、產(chǎn)生振動的原因:

  經(jīng)分析:高壓除氧器振動主要發(fā)生在以下工況:

  1、鍋爐停運(yùn)時(shí);

  2、負(fù)荷大幅度波動時(shí)或來水、來汽壓力大幅度波動時(shí);

  3、投用再沸騰時(shí);

  4、高壓除氧器或管道暖管不充分時(shí)。

  三、解決處理方法:

  現(xiàn)就以上原因分別加以分析處理:

  1、據(jù)鍋爐要求投用再沸騰時(shí),由于再沸騰管直接插入除氧器水箱底部,若汽門開度過小,進(jìn)汽量小,壓力低,蒸汽從管中逸出后,不能到達(dá)水面就冷卻凝結(jié),并形成一定空間內(nèi)的真空,周圍的水向此空間涌入,形成水錘發(fā)生振動。這種振動發(fā)生在除氧器水箱內(nèi),經(jīng)過周圍水的緩沖作用,對水箱壁的沖擊比較有限。當(dāng)汽門開度大,進(jìn)汽多時(shí),壓力較高,對水形成連續(xù)加熱,汽泡不會凝結(jié),可防止振動的發(fā)生,因此,我們采取開大汽門的方法可以在一定程度上消除這種振動。因此,我們在投用再沸騰時(shí),一方面根據(jù)鍋爐要求控制給水溫度,一方面保證再沸騰的最小開度。

 2、當(dāng)鍋爐停爐時(shí).上水量變得很小,即使以將壓力、溫度調(diào)整切為手動,水、汽進(jìn)入不再連續(xù),造成除氧頭內(nèi)汽、水的不匹配,形成汽托水或水壓汽的現(xiàn)象,引起除氧頭內(nèi)旋膜管或管板的熱沖擊而形成振動;另外,即使除氧器已經(jīng)不再補(bǔ)水(存水已足夠鍋爐使用)時(shí),由于進(jìn)水管在進(jìn)入除氧頭之前有一段水平段,容易存水,而此時(shí)為防止給水泵的汽蝕,必須保證除氧器內(nèi)有一定的壓力,但進(jìn)汽量又很小,造成蒸汽與進(jìn)水管水平段內(nèi)的積水作用引起水擊,使這個(gè)管段振動。20021224日,由于給水泵電氣保護(hù)誤動作造成給水泵跳閘而鍋爐全停事故時(shí),為防止給水泵汽蝕,保持了一定的進(jìn)汽量,而使進(jìn)水管段振動,

  并導(dǎo)致進(jìn)水調(diào)門前手動門進(jìn)水側(cè)法蘭密封破壞,造成中繼水大量泄漏,并臨修而延長了停機(jī)時(shí)間。為防止停運(yùn)時(shí)的振動,我們采取了以下措施:鍋爐關(guān)連排后即關(guān)閉連排至高脫門,防止停止供汽后,通過此管路進(jìn)汽;當(dāng)高壓除氧器進(jìn)水量很少時(shí),開再沸騰,逐漸降低除氧器的壓力和水溫,并逐漸關(guān)小進(jìn)汽調(diào)門;當(dāng)計(jì)劃停運(yùn)時(shí),提前逐漸降低除氧器的壓力的設(shè)定值直到除氧器下水管段靜壓足以滿足給水泵的必須汽蝕余量為止。

  3、當(dāng)除氧器負(fù)荷大幅波動時(shí),不但會造成除氧效果變差,而且會引起除氧頭的振動,原因時(shí)進(jìn)水量變化太大,進(jìn)汽量來不及跟隨,使大量蒸汽突然凝結(jié),產(chǎn)生水錘;或蒸汽全部進(jìn)入旋膜管引起熱沖擊。同樣,水、汽壓力突然變化產(chǎn)生振動的原因也在于此。因此,在運(yùn)行中,調(diào)整除氧器的水位、壓力時(shí)要用緩慢、漸進(jìn)的方式,盡量避免此種振動發(fā)生。

  4、高壓除氧器或管道暖管不充分時(shí),由于蒸汽與管道、旋膜管、管板等溫差過大,引起材料的熱沖擊并導(dǎo)致熱應(yīng)力過大造成振動并影響設(shè)備壽命,同時(shí)蒸汽放熱凝結(jié),造成真空,蒸汽回補(bǔ)又凝結(jié),而對材料形成交變熱應(yīng)力并產(chǎn)生巨大振動。因此,暖管時(shí)要保證溫度上升幅度不可過快,同時(shí),打開所有應(yīng)開的疏水,防止管道積水,所有管道不應(yīng)有可能積水的部分。

  四、取得的效果:

  通過以上幾個(gè)措施的采取,高壓除氧器的振動得到了控制,在生產(chǎn)中取得了較好的效果,保護(hù)了設(shè)備安全延長了使用壽命,改善了工作環(huán)境,保證了安全生產(chǎn)。

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